接到这台冰箱的时候,检查系统管路无漏点,表压正常,检查冷藏室后背也未发现有离层现象。保压2天后维修人员只能先抽空,充入制冷剂,试机正常。当冰箱送回几天后,用户来电到中心讲述冰箱送回几天后又出现同样故障,维修人员又上门检查,确实又出现制冷差不停机的现象,继续拉回维修单位检测,当检查工艺管时。发现放出的制冷剂很少,保压测试仍未发现压力表掉数的现象,维修人员感到很奇怪,为什么打压不漏,加上雪种使用几天后就会出现制冷差不停机现象,而且从工艺管中所放出的制冷剂又很少呢?差不多从毛细管处剪开也没有制冷剂喷出来,也排除了有堵的现象。后发现,当使用氮气打压吹管路时有少量的油质从管路里出来,是否R600a制冷剂回油性差,油质粘在管路漏点处,打压时氮气是惰性气体,油质起到保护作用氮气无法从漏点跑出,压力表仍显示打压时记的数字。决定首先把氮气放空,加入适量的R12制冷剂,因为R12制冷剂回油性相对比R600a的要好一点,充入后先试机运转1天,档位调入高的位置,减少停机次数,用制冷剂带管路里面的油回到压缩机,第二天又将制冷系统里原有的R12制冷剂保留重新充入氮气对系统进行打压(根据R12容易泄漏的原理),半天多后发现系统压力表有明显的掉压情况,后经分段打压,逐一排除漏点,已判断高压有漏,继续高压部分分段打压。

       结果发现了制冷差的问题和无制冷剂的原因,为高压右冷凝器部分有泄漏点,可以确定并解决的问题,右侧板无法扒开查找漏点,只能去除右冷凝器了。我们把冰箱的后背板小心的扒开,尽量不破坏,取下后用铜管重新在后背板上盘管,与背板固定好后,重新扣回原位,管路与左冷凝器接好后与压缩机连接焊好,打压检测各焊口有无漏点,确认无误后,抽空,充入制冷剂,试机后正常,送回用户家继续使用,至今使用良好。